罗克韦尔PLC问题检测维修案例:可以通过检查CPU,I / O模块的健康状态,保险丝熔断以及其他PLC故障原因来开始对PLC进行故障排除,包括布线,现场变送器健康状态或变送器配置,检查高压电气对感应电压的任何影响。电缆等,还有更多原因。
罗克韦尔PLC问题检测维修实例:
大王是一家制造厂的仪器技术员,他正处于休假状态,当他接到电话说溶剂流入混合釜中的PLC读数不正确,并且橡胶材料看起来像燕麦片时,他正坐下来吃些意大利扁面条。他放下叉子,进入图纸文件,找到合适的图纸,然后用它擦掉衬衫上的面条。然后,他去了水壶,找到了溶剂管线,并找到了流量计。然后,他发现此压差(dp)流量计 的膜片上的水柱(inwc)压力已校准为0-?? 10英寸,等于每小时0-100磅的流量(磅/小时)溶剂。在获得运营部的批准并确认节流阀处于手动模式并且已关闭后,大王将信号输出电缆与变送器断开连接,并将电缆钩接到电流源(便携式测试设备)上,以模拟变送器的输出信号。然后,他尝试将信号注入系统。测试设备的电池没电了,所以他去拿更多的电池。用新电池,他用电流表测量注入的信号,电流表在4 -20 -20 mA的刻度上读数为14.2 mA。他知道PLC输入模块的分辨率是12位,并且操作员以0-?? 100的比例读取PPH中的流。以英寸水柱为单位的孔口上的模拟压降是多少?(在发射机中已经考虑了平方根提取。)
电脑中的十进制整数值是多少?操作员每小时应该看到多少磅?
解决方案紧随其后,但首先,请尝试自己解决。首先,大王调整模拟值以解决零位实时偏移:仪表上的14.2 mA读数减去4.0 mA偏移,等于10.2 mA。他知道他的有效跨度为16 mA(20-4 = 16),该跨度等于dp变送器的0 ??-10 inwc和HMI的0-?? 100 PPH。一旦知道了相对范围,就可以使用比例百分比将值等同:inwc值为(10.2 mA / 16 mA)x 10 inwc = 6.375 inwc。
然后,大王决定检查PLC以确保其正常运行。他知道PLC具有12位模拟输入分辨率,从而使PLC的有效范围为0到4095(2 ^ 12 = 4095)的整数。他使用比例比例关系确定正确的整数值:整数值应为:(10.2 mA / 16 mA)x 4095计数= 2611计数。大王通过检查PLC内存中的整数来确认PLC正在读取2611。然后,他检查PLC程序以确保将整数移到正确的存储位置,以便可以将其上载到HMI。
罗克韦尔PLC问题检测维修总结:
他发现它正在被移到地址40021,该地址位于网络上放置的数据阵列中。此外,接口模块上的指示灯闪烁表明网络正在运行。因此,他解释说,如果存在问题,则在HMI中。大王去控制室并查看屏幕。他使用比例百分比技术计算期望看到的值:PPH值为(10.2mA / 16mA)x 100 PPH = 63.75 PPH,或PPH值为(2611个计数/ 4095个计数)x 100 PPH = 63.75 PPH但是屏幕显示的是54.2 PPH。大王使HMI系统进入开发模式,并检查标签文件中该标签的配置。他发现正在为FT1001显示的值动画=(13 $ 40021/4095)x 85,其中13 $ 40021是PLC存储的整数值的存储位置。他记得PLC中的流数据阵列位置是地址40021,而PLC在网络节点13处。但是显示值的正确缩放比例应为0-?? 100,而不是0-?? 85。大王向操作员提及他的发现,操作员告诉他昨天损坏的变送器在上次换班时换了。大王推测技术人员已更改了所有内容,但忘了修改HMI屏幕。然后,他将85更改为100,重新编译HMI程序,然后重新启动应用程序。他确认显示的值等于预期的63.75 PPH值。他从电路上移除了测试设备,然后重新连接了变送器的导线,但是忘记了关闭电流源(这确保了下一次电池没电了),并通知Operations该问题已解决,然后返回他的行列。